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酒鋼1號高爐爐缸環狀死料柱的形成

時間:2022-09-30 08:58來源:酒泉制鐵集團公司 作者:李繼昌 點擊:
摘 要: 闡述了酒鋼 1 號高爐爐缸環狀死料柱的形成位置和基本特征,分析了死料柱的形成原因,并對提出了應對措施。 關鍵詞: 高爐 爐缸 死料柱 冷卻壁 酒鋼 1 號高爐 (1800m 3 )2008 年
  •  要:闡述了酒鋼1號高爐爐缸環狀死料柱的形成位置和基本特征,分析了死料柱的形成原因,并對提出了應對措施。

    關鍵詞:高爐   爐缸   死料柱    冷卻壁

        酒鋼1號高爐(1800m3)20084月以來,風口區5段冷卻壁破損加劇,安排檢修前已達9塊,破損率1875%。另外,風口二套下沉現象日趨嚴重,采取頂杠措施仍難以制止。實施檢修降料面至風口水平,發現在爐腹周邊形成一環狀死料柱,最厚處在18002100mm,爐內高度位置基本在風口水平線向上至爐腹上沿。

    1  死料柱的形成位置和基本特征

    15段冷卻壁上沿位置東西兩側割殲爐皮處和10段冷卻肇西南方陽割開處觀察刮,爐內高度位置藎奉在風口水平線向上至爐腹上沿,在爐腹刷邊形成一環狀死料柱。只有南鐵口以東力向料層略薄,實洲厚度約600700mm,錐南鐵口處冷卻壁表面結渣厚約200mm,其中南北鐵口靠心一側(180°扇而)死料柱形成最大,最厚處在18002100mm。圖1是在15段冷卻壁上沿兩側開孔處拍得原始形狀俯視照片,其基本特征,一是環狀死料柱與爐腹周邊是脫離的,裂縫明冠,縫隙中尚存紅色明火;二是呈圓桶形狀,東南方向成塌落斷裂狀;三是死料柱靠爐墻側基本是碎焦粒為主的較疏松料柱,靠爐缸中心一側是較堅硬的渣焦鐵混合物,外表是灰白色熔融物凝固狀。對此取樣進行了成分分析,結果見表1。

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    2  死料柱形成原因分析

    (1)原燃料品質下降因素的影響較大。2008年高爐外部條件變差,主要表現在酒鋼鐵料資源采購供應趨緊,造成人爐原燃料品質有不同程度下降。表2數據進行比較可以看出,入爐料品位2007年工序平均TFe 5343%,1號高爐平均TFe 5348%;20081-6月平均水平入爐料品位下降061個百分點,1號高爐平均TFe下降05個百分點。3月以來由于哈球進料緊張,高爐哈球眥比由正常的20%~25%減至10%~15(最低5%~7),與年計劃球體料入爐配比35%~40(其中哈球20%~25)存在較大差距,兩高爐正常的爐料結構受到沖擊,被迫大幅度調整爐料結構和高燒礦堿度,入爐料配比變化頻繁,爐內操作調整量增加,爐況穩定性明顯變差。

    另外,焦炭質量下降變化明顯。2007年入爐焦炭灰分平均1144%,硫分103%。200816月入爐焦炭灰分平均1207%,硫分110%,都有不同程度的上升。425日、619日焦炭質量明顯下降,1、2號高爐大幅度調輕焦炭負荷。尤其619日焦炭M40突然由805%左右下到745%,l號高爐被迫堵4個風口調整爐況,直到這次檢修休風前并未完全恢復正常。顯然,入爐原燃料品質劣化導致高爐順行條件變差,加之設備等突發性事故導致的非計劃緊急休風等因素,促成1號高爐爐況難行、波動,極易造成爐墻局部黏結或形成死料柱等不利后果。

    (2)損壞冷卻壁采取“水養”措施對死料柱形成有加劇作用。對已損壞冷卻壁采用高進低出,接通14水流進行養護的措施,這足不得已而為之的辦法,已經注意劍爐頂煤氣含H2由過去12%左存在升到25%左右現象。當時我們曾建議l4水養可否再降低,使H2含量降至20%以下。這次停爐觀察也證實爐腹西側死料杜最厚部位止好和風口 43、44、45、46號冷卻壁連片損壞位置是對應的。初步分析:采取“水養”措施導致有少量水漏入爐缸,風口上方商溫使其迅速汽化引起局部耗熱增加,容易使該部位止常渣皮層結厚。又由于迅速汽化的水氣摻于爐腹煤氣迅速上升、發牛水氣分解反應、又存在爐皮處冷卻條件和邊緣通道效應,死料柱靠爐皮一側就容易形成較疏松料柱保持分離狀態而非熔融黏結狀態。

    進一步追溯分析認為,風口二套下沉開始出現,爐缸死料柱應該已經形成,爐缸死料柱根部依托在風口大套、二套和風口之上。由于死料柱和爐腹之間是疏松存在問隙的,故其高爐生產時,隨爐料下降產生一動態向下的重力作用,導致風口二套下沉加劇,嚴重時頂杠措施也難奏效。

    (3)近幾年高強度生產、冷卻沒施老化磨損等因素影響。1號高爐迄今10年的服役期,期間有1次中修。到這次檢修為止,1號高爐前后損壞冷卻壁見表2。爐腹6、7段、爐身9、10段冷卻壁主體或勾頭外圈損壞加劇,特別是風口區域5段冷卻壁自20084月以來損壞加劇。據最新統計,風口5段冷卻壁損壞達9塊,分別為3、10、15、33、34、43、44、45、46號。6段冷卻壁損壞達17塊,其中內外層水管都壞有l塊。7段冷卻罐損壞達17塊,其中內外層水管都壞有5塊。由于爐腹冷卻壁較多損壞,第一,勢必造成爐腹周邊冷卻條件發生變化和差異,容易造成熔融渣鐵的下行進程產生不均勻現象;第二,爐腹角度鍋邊形狀對下行渣鐵有一定的阻滯作用;第三,風口周邊因強冷卻作用產生并形成一環狀黏結帶,對下行渣鐵有一定托舉作用。3種因素交互或疊加作用,導致形成環狀死料柱。

    風口二套下沉因素對爐缸邊緣煤氣流可能產生影響,由此對環狀死料柱形成可能產生一些間接作用。

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    3  建議

    根據這次1號高爐計劃檢修觀察到的情況,結合上述分析,提出如下建議。

    (1)5段冷卻囀今后應提島冷卻水壓力,從目前04 MPa提高劍0608 MPa,以促使風口區渣皮層相對結厚。武鋼2號高爐(1536 m3)和酒鋼1號高爐同為10年服役期,他們爐缸冷卻水壓現往是08MPa,且一直未發生風口二套下沉和風口區冷卻壁損壞問題。

    (2)在爐腹6、7段冷卻壁和風口區5段冷卻壁損壞情況下,建議完全進行閉水處理,盡量小采用“水養”措施。兇為進行“水養”處置的不確定性和副作用較大,最終付出代價也大。應對已損壞部位采用加裝冷卻柱的辦法進行短時問休風來實施功能恢復。20068月在爐腹7段冷卻壁損壞處加裝的冷卻柱直到這次停爐完好無損,形成渣皮層良好,爐皮平整無變形,足以證明其有效可行。

    (3)爐缸5段、爐腹6、7段冷卻壁冷卻水管雙改單聯倉部實施到位,包括備用水泵的改造或加裝,將先天下足盡量消化到最低程度。

    (4)入爐原燃料理化性能盡量穩定,避免發生大的波動。若因外部不可控因素影響正常供料,原燃料儲運環節,生產調度直到高爐入爐配礦應有應急預案或措施,盡量減少波動和損失。

    (5)碳質料壓入造襯技術結合冷卻柱加裝技術作為今后護爐的基本措施和方法,可在高爐推廣實施,使其不斷完善并發揮效益。

     


    (責任編輯:zgltw)
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